2025年以來,廣西柳鋼中金不銹鋼有限公司煉鋼廠積極響應降本增效號召,以“精益管理年”為抓手,聚焦能源消耗關鍵環節,將氮氣消耗作為重點攻關目標。通過崗位員工集思廣益及技術團隊的持續創新,煉鋼廠在二季度成功實現噸鋼氮氣消耗112.16立方米,較一季度的150.2立方米大幅下降25.33%,創下歷史新低,降本增效取得突破性進展。
本次氮氣消耗攻關成果顯著,主要得益于一系列精準、高效的精細化管理與技術優化措施:
1.除塵介質革新,安全效率雙提升: 將除塵系統噴吹介質由高成本的氮氣替換為壓縮空氣。此舉不僅直接降低了氮氣采購成本,更顯著提高了檢修作業的效率和安全性。
2.頂槍控制精準化,節能環保并重: 在頂槍氮風系統加裝壓力表、分控開關,并聯動能源網實時數據反饋,實現對氮風流量的精準動態控制。在有效節約能源消耗的同時,極大提升了系統運行的安全性與環保水平。
3.副槍操作優化,熱能損耗減少: 緊密圍繞生產組織計劃,對副槍的流量和壓力控制策略進行優化調整。在確保爐齡穩定的前提下,有效減少了因操作不當導致的熱量損失。
4.冷料科學配加,熱平衡更合理: 對合金冷料按成分嚴格分堆管理,并結合高爐鐵水實際熱值及生產組織需求進行精細化配加。此舉顯著減少了因爐內熱量“富裕”而產生的無效能源浪費。
5.堵漏行動常態化,杜絕“跑冒滴漏”: 建立崗位責任制,要求員工每日定時對全廠氮氣管網及使用點進行“跑冒滴漏”專項排查,發現問題立即上報并快速修復,從源頭杜絕了氮氣的無謂損耗。
煉鋼廠副廠長鄭禮明稱,噸鋼氮氣消耗的大幅降低,是公司上下堅定推行精細化管理、全體員工積極參與技術革新的共同成果。這一成績不僅直接轉化為可觀的經濟效益,也彰顯了公司在能源高效利用和綠色低碳發展方面的持續進步。
未來,煉鋼廠將繼續深化精細化管理,挖掘降本增效潛力,為公司高質量發展貢獻更多力量。